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電渦流(liú)測(cè)功機發動(dòng)機轉速(sù)不穩什麽原因

更新(xīn)時間:2019-8-30 10:49:45 瀏(liú)覽次數:

  電渦流測功機發動機轉速不穩什麽原因

  電渦流測(cè)功機的常見故障之一就是發動機方麵(miàn)的(de)問題,今天來來說(shuō)說電渦流(liú)測功機發(fā)動機(jī)轉速不穩(wěn)什麽原(yuán)因

  一、測功機發動(dòng)機係統的(de)恒轉速控製

  測功機恒轉速控(kòng)製就是通過轉速閉環控製來改變(biàn)電渦流(liú)測(cè)功機的自(zì)然特性,使它的負荷特性變為恒轉速特性,如果係統偏離平衡點,由於轉速閉環的控製,使得測功機勵磁電(diàn)流相應發生變化,即測功機負荷(hé)特性從一條自然特性(xìng)曲線跳(tiào)轉到另外一條(tiáo)自然特性曲線,進而使係統返回平衡點。

  二(èr)、低轉速不穩(wěn)定點的原因分析

  根據測功機恒轉速控(kòng)製的分(fèn)析,可以發現,雖然通過恒轉速閉環控(kòng)製對測功機(jī)自然特性進行改造,但測功(gōng)機發(fā)動機係統穩定運行(háng)時,如果(guǒ)發動機瞬(shùn)時扭矩轉速波動(dòng)率大(dà)於電渦流(liú)測功機轉速閉環調節率,測功機仍然是通過它的自然特性曲線與發(fā)動機保持平衡的(de)。

  此時,如果在某(mǒu)些工況(kuàng)點下發動機的扭矩特性與測功機自然(rán)特(tè)性存在不穩定或半穩定點,則係統將(jiāng)在該點附近進行頻繁(fán)地調節。轉速閉環雖然可以在一定程度上使係統回複(fù)到平(píng)衡點,但(dàn)由於測功機勵磁電流加載的滯後,使得係(xì)統在這(zhè)種工況點上的穩定(dìng)性不如其它穩定工況點。

  三,同時,一般的汽油機(jī)在低轉速、中高負荷工作(zuò)時,由於氣缸內燃燒很不(bú)充分,使輸出扭矩波動過大,進而導致發動機扭矩轉速曲線在小範圍內呈現無規則變化。當dMe/dn,即扭矩轉速變(biàn)化率接近或者大於(yú)測(cè)功機的扭矩調解率時,將導致係統轉速控製的不穩定。

  從上述理論分析(xī)中可以得出,對於這種現象最根本的解決辦法就(jiù)是盡可能地(dì)提(tí)高係統的扭矩調節響(xiǎng)應速度,即提高dMe/dn。對於係統來說需要從測(cè)功機和控製(zhì)器兩個方麵分別考慮(lǜ)。測(cè)功機方麵(miàn)可以考慮選取勵磁響應即扭矩加載(zǎi)響應更快的測功機;控製器方麵應該進一步改進勵磁電流回路以及相應程(chéng)序的控製算法。由於條件限製,隻進行了控製器方麵的改進。

  四、控製器改進及試驗結果

  考慮控製器電路板布局(jú)方麵的改進,減少對信號的幹擾。設計中優先考慮電磁(cí)兼容問題,在對MCU進行模塊劃分(fèn)後,對帶噪聲和不帶噪聲信號的功能模塊進行了有效的隔離,能夠滿足嚴格的電磁(cí)兼(jiān)容性要(yào)求。為了在保證(zhèng)電磁兼容性(xìng)要求下提高控(kòng)製核心的通用性,采用了(le)數字核心電路與母板分(fèn)離(lí)的模塊化方案,經過(guò)電磁兼容(róng)考慮優化的測控部(bù)分電(diàn)路布(bù)局。

  同時(shí)對(duì)勵磁電流回路進行改進。由於本係統采用大功率MOSFET作為直流斬(zhǎn)波器件,通過MC9S12DP256輸出的PWM信號進行勵磁電流控製,因此測功(gōng)機勵磁線圈(quān)中為脈衝電流。係統采用LEM公司電(diàn)流傳感器LA58-P進行電流信號的測量,LA58-P為霍爾型電流(liú)傳感器,采用非接觸方式測量(liàng),具有無插(chā)入(rù)損失、精度高、響應頻帶寬和抗幹擾能力(lì)強等特點,非常(cháng)適合於工業控製現場應用。LA58-P將脈衝電流信號(hào)轉變為脈衝電壓信號,在進入A/D轉換模塊前(qián),需要對脈衝信號進行有效值計算。為(wéi)了提高係統響應時間(jiān)及測(cè)量精度,設計中采用了真有效(xiào)值芯片MX536,此芯片自(zì)帶低通濾(lǜ)波器,應用簡單方便。MX536輸出信號再通過一級電壓跟隨(suí)增(zēng)強其驅(qū)動能力,最後進入係統A/D轉換(huàn)模塊。

  在上述硬件(jiàn)改進的基礎上,再(zài)進行PID的重新整定。係統采用分段PID控製,整定的順序由低差值段(duàn)到高差指段。

  整定的原則如下:

  (1)低差值段的PID參數要求動態響應速度足夠快,在控製對象發生擾(rǎo)動時能快速(sù)控(kòng)製回到目標設定值。

  (2)最低差值段的PID參數即為穩態控製的PID參數,要求穩態控(kòng)製精度高,在此基礎上響應速(sù)度越快越好。

  (3)高差值段的PID參數要求超調盡量(liàng)小,保證(zhèng)階躍調整過程中不引發(fā)振蕩。

  (4)每一段的參數之(zhī)間相互承接,每一段的PID參數都(dōu)要參(cān)與係統的調整。這可根據調整周期、PID輸出(chū)的計算公式以及每段(duàn)的最大(dà)差(chà)值進行計算得出參數上(shàng)限(xiàn)。在具體調試中,可根據實際控製對象以及所需(xū)目(mù)標控(kòng)製效果進行相(xiàng)應的調整。

  五、結論

  從上述(shù)試驗(yàn)結果分析可知,所選配的國產扭振減振器與發動機曲軸軸係匹配合理,能起到(dào)很(hěn)好的扭振(zhèn)減振作用。

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